2024年03月16日 星期六

安全工作永远在路上
记“奋斗四号”船气爆空压机舱安全隐患整改

发布时间:2018-09-28

  

  “奋斗四号”船是广州海洋地质调查局的地震物探船,为水合物和油气调查立下汗马功劳,尤其是在准三维调查作业方面,独具特色。 

  “奋斗四号”船空压机舱装备的是1986年从奥地利进口的2台高速柴油机带动的气爆空压机,是海洋科学地震调查的必备“震源”,作业期间空压机必须不停地运转。空压机组系统由一台两级组合式螺旋(泵)压缩机(一、二级)与3个缸两级往复式活塞加压压缩机(三、四级,双作用气缸)组成,由一台瓦锡兰12缸V型高速柴油机前后输出端通过连轴节连接分别驱动。由于螺杆泵内部为空气和液压油一起压缩,造成系统内存在高温高压的油气(110温度,20公斤压力),且旁边高速柴油机的排烟管和增压器又是高温热源(450℃温度)。该设备的柴油机在中间,两端分别是驱动螺杆和活塞压缩机,中间很多汽、液体管路连接。这过时的设计存在安全着隐患。 

  可燃物及其管路必须与热源物理隔离,这是降低安全隐患的最可靠有效的方式。鉴于“奋斗四号”船空压机舱设备现状和不合理布局,局领导、职能部门和船队高度重视,经常到现场检查,发现问题并限期整改。而作为在一线操作管理的“奋斗四号”船轮机部则更感到压力和责任的重大。 

  经过反复论证,“奋斗四号”船决定采取用金属板将系统油管和高温热源隔离的方案。具体是把柴油机排烟管和增压器重新用保温棉加厚包扎,再用铁皮包扎隔离,降低表面温度;整个系统油路法兰接头更换高压垫片,油路法兰全部用卷边金属罩遮盖,杜绝漏油时直接喷射;在柴油机和系统油路间安装金属隔离板,这个很重要,相当于双保险,如果系统管路漏油经过卷边金属罩遮挡一次后,会经过隔离板的第二次阻挡,这就大大降低了油雾与高温热源接触的可能性,安全系数得到了很大提高, 

  可是这样的整改真正到位了吗?空压机舱空间窄,设备多,左右舷分别有几个油柜——2个供空压机用的柴油柜和2个液压油柜。 

  “奋斗四号”船轮机部再次发挥了敢想敢拼的顽强精神,一个新的想法涌现脑海:可不可以不用油柜?也就是说气爆空压机用的油直接从主机舱引进。于是,整个轮机部为了柴油进出管路的布置和走向挖空心思,画图,论证,推翻,重新画图,不断论证,定稿。每一个细节和可能性都不容忽视。虽困难重重,但轮机部群策群力,埋头苦干。他们说:“我们不怕战败,就怕不战而败!” 

  最终方案出来了。经过汇报请示船队领导后最终确定,利用厂修时间将气爆空压机使用了30几年的燃油系统改造成了统一使用主机舱的日用柜。为保证经过改造后的燃油系统在使用中万无一失,不耽误全年生产任务,准备试运行一个航次再考虑拆除旧油柜。2018年的第一个航次试用论证开始了,大家忐忑不安,近几个月的努力会成功吗?第一天轮机长提醒大家要打起十二分精神,按照运行前会议的岗位分工,密切注意设备运行状态:油路是否顺畅?转速是否正常?是否……。 

  第2天、第3天…. 

  未发现异常!都未发现异常!运行中的燃油系统在这段时间来未发现异常!这是作为一个轮机工作人员最希望听到的最振奋的声音了!这么多日夜的付出,这么多年的压力和辛酸…….终于有了回报,我们成功了!接下来   “奋斗四号”船拆除了原来的燃油系统和空压机舱的油柜,将滑油柜移至舵机舱,这相当于给空压机舱排除了一个巨大的安全隐患!这是拆除油柜后的空压机舱, 

  除了设备的改造外,“奋斗四号”船轮机部专门针对空压机舱设备的管理进行了全覆盖的上岗培训,尤其是应急处置培训。实行上岗前培训和上岗考核机制,极大地提高了船舶作业的安全系数。 

  为保证万一在发生灾情时,空压机舱能迅速进行封舱,“奋斗四号”船还把天窗的完全近距离的手动操作,改成保持一定距离的远程拉绳式关闭天窗,从而确保能迅速有效动作而又不用靠近热源。 

  为进一步加强“奋斗四号”船空压机舱的安全保障系统,安保处和船队决定今年在空压机舱加装一套二氧化碳大型灭火系统。这样,加上船上原用的1211大型灭火系统,就是双保险了。 

  安全工作只有起点,没有终点,安全工作永远在路上!船队各调查船将时刻绷紧安全这根弦,毫不松懈地贯彻落实好船队的安全检查制度和整改工作,为圆满完成海上调查任务保驾护航! 

欧阳小根 史宣平 

 
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